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Andreas GrützmannTeilnehmer
Gute Idee
Andreas GrützmannTeilnehmerSchade. Hast Du einen Tip wo ich mir den Antrieb/Getriebe genau anschauen kann?
Andreas GrützmannTeilnehmerHallo Zusammen,
nach langer Pause melde ich mal wieder zurück. Das Problem von mir konnte ich Gestern erst lösen.
Ich hatte ja keine Verbindung zum WLAN mehr hinbekommen. Aber die Controller hatten sich schon mal mit dem System (Rocrail + MQTT) verbunden. Was hat sich geändert? Ein neuer Router war im Spiel.
Nun die einfache Lösung: wenn der Sketch neu auf den Controller überspielt wird muss in Arduino bei Erase Flash: All Flash Contents ausgewählt werden, damit auch die WLAN Einstellungen auf dem ESP8266 gelöscht werden.
Diese bleiben sonst für immer im Speicher.Muss man erst einmal drauf kommen.
Und noch einmal vielen Dank an alle die dieses “SUPER Projekt” immer noch für Lau weiter entwickeln! Danke dafür!
Liebe Grüße
AndyAndreas GrützmannTeilnehmerHallo Max,
danke für die Verwirrung 😉
Ich komme erst nächste Woche wieder zum testen. Melde mich dann wieder.Andreas GrützmannTeilnehmerHey Max,
was meinst Du mit Konsole?Gruß Andy
Andreas GrützmannTeilnehmerHallo Max,
das habe ich nun auch alles probiert. Bringt keinen Erfolg.
Nun habe ich einen Raspberry als WLAN-Bridge eingerichtet und das brachte auch keinen Erfolg.
Also liegt es auch nicht an der Fritz!Box.
Das einzige was mir noch einfällt ist Arduino. Das werde ich mal neu installieren. Hoffe das bringt Besserung.
Gruß AndyAndreas GrützmannTeilnehmerHallo Zusammen,
seit 14 Tage bekomme ich keine WLAN Verbindung mehr hin. Im Arduino ist noch die Version 2.7.4
Das einzige was sich geändert hat ist die Firmware der Fritz!Box. Dort kann man nun in den WLAN-Einstellungen z.B. bei Sicherheit im WPA Modus WPA/WPA2 auswählen oder WPA2 (CCMP).
Mit beiden Einstellungen kann ich keine Verbindung mehr herstellen.
Wenn ich im Seriellen Monitor schaue steht:
MattzoController booting…
Loaded mattzoControllerId from EEPROM: 233
Connecting as MTC4PF233 to Wifi FritzBoxRail
MattzoController setup completed.
initializing function pins
loading loco and motor shield configuration
initializing built-in motor shield
stopping all trainsDas betrifft nun alle Controller. Und wie gesagt es lief bis vor 14 Tagen alles noch.
Hat noch jemand eine Fritz!Box im Einsatz mit dieser Firmware?
Habe sogar nun die Sonderzeichen bei der SSID und dem Passwort rausgenommen.Was kann ich nun noch probieren?
Gruß Andy
Juni 9, 2021 um 07:24 Uhr als Antwort auf: Frage zur Signalansteuerung mittels Layoutcontroller und Portexpander #3593Andreas GrützmannTeilnehmerHallo Achim,
wo hast Du denn die Signale zum drucken her? Würde mir auch gerne welche im 3D-Drucker ausdrucken.
Gruß AndyAndreas GrützmannTeilnehmerHallo Max,
schön das Ihr das jetzt umgesetzt habt 😉
Viele Grüße AndyAndreas GrützmannTeilnehmerNein, da ist ein Thread/Topic und keine Thema. War ja nur eine Idee um schneller etwas zu finden.
Ist ja kein muss.Gruß Andy
Andreas GrützmannTeilnehmerIch nutze ein PI 4 auf dem Rocrail und der MQTT läuft.
Auf einem Windows10 PC ist Arduino installiert. Das Problem mit tinyxml habe ich auch gelöst. Hatte die *.h Datei an einem falschen Ort gespeichert.
Nun habe ich den Code vom Switch geladen und ohne was zu verändern die Kompelierung gemacht.
Dabei bekomme ich die Fehlermeldung das die Datei Servo.h mehrmals vorhanden wäre.
Muss ich jetzt eine davon löschen?
Bei den anderen Modulen wie z.B. Sensor, läuft das Kompilieren ohne Fehler durch. Muss ich halt nur noch anpassen und auf den ESP8266 übertragen.- Diese Antwort wurde geändert vor 3 Jahren, 1 Monat von Andreas Grützmann.
Andreas GrützmannTeilnehmerHallo Zusammen,
da bin ich ja froh, das nicht nur ich mit dem Einstieg Probleme habe.
Ich hänge im Moment an Arduino das ständig wegen tinyxml2 meckert. In der Datenbank finde ich es aber nur ohne die 2 dahinter. Und Dateien von Github in die Libery spielen geht auch nicht.Jemand eine Idee was ich Falsch mache?
LG Andy -
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